纲要一、机组的主要安装和常规检查1、安装情况检查2、冷媒量的核查3、确认内机通讯情况和电器接线情况4、确认机组电气安装情况二、常见的E6故障排查及维修方法1、所有室内机都显示E6时的排查2、只有部分内机显示E6故障时的排查三、常见的E5故障排查及压缩机的更换操作1、E5故障分析表2、E5——回液保护、定频压机异常3、E5——电流过大、压缩机损坏4、维修后调试要求5、E5——其他故障四、工程案例分析指引一、机组的主要安装和常规检查1、安装情况检查查看工程图,了解机组容量、内机/外机配比、安装时间,了解机组维修情况(重点是最近一次的维修情况),核对实际内机数量与可监控的内机数量,评估连接管长、内外机高度差情况,查核连接管管径、回油弯安装,现场环境是否多尘多杂,外机散热是否通畅;2、冷媒量的核查对冷媒充灌量(实际灌注量比铭牌灌注量大多少)进行确认:安装时灌注了多少?之后有无追加?当前系统冷媒量是多少?3、确认内机通讯情况内/外机通讯是否正常,内机与线控器是否是一一对应,有多少室内机能够正常开启并且在线可控,如果存在通讯问题的室内机较多,那么系统就存在回液的隐患,就会导致E5(回液保护、定频压缩机异常);4、确认机组电气安装情况室内机是统一供电还是分开供电,平时使用时候有没有出现以下情况:机组还在运行,部分内机断电?室外机不开时,是上电的还是断电的?二、常见的E6故障排查及维修方法导致E6故障的原因很多,根据故障现象进行排查和维修的方法如下:1、所有室内机都显示E6时的排查室内机都显示E6的现象比较特殊,大部分是室内机上游通讯存在问题。首先按下面的流程图进行故障排查及维修。2、室内机E6故障排查针对室内机显示E6故障的现象,分三步进行排查和维修:第一步:检查拨码设置,杜绝人为失误导致的故障。拨码设置详细说明:1)S7功能拨码位于内机主板上,只有当客户需要更改默认功能设置时才操作,否则请维持默认位置。其中,第2位L/I拨码设置错误,将导致本机通讯故障E6。2)多联机室内机必须设置地址拨码,否则将造成机组通讯故障。地址码一共有四位拨码,最高地址为16,最低为1。 当多台内机并联使用时,安装前必须更改Address地址码的设置,并且每台内机地址码必须不同(地址拨码位于内机主板上);当采用线控器控制时,必须将线控器地址设置序号和对应的内机地址序号一致。第二步:检查通讯线路的连接可靠性,杜绝安装失误导致的故障。第三步:主板及线控器硬件检查排查到此步,基本可以锁定硬件存在损坏,按照以下流程进行配件更换。售后维修人员对损坏主板做好记录,尽量写明损坏器件或位置,便于厂家进行具体原因分析。避免简单的写明故障原因为E6.三、常见的E5故障排查及压缩机更换操作1、E5故障分析表E5是一个泛指的保护,其具体故障类型判断及“问题代号”如下:根据故障灯显示确认具体故障类型和“问题代号”对应下表查找解决方法:2、E5——回液保护、定频压机异常这两个保护通常都是因为某种原因,系统回液导致的排气温度过低引起的的保护。从工程情况来看比较普遍的原因有几种:1)排气/壳顶感温包松脱或保温不良导致温度检测偏低;2)排气/壳顶感温包异常;3)由于室内机不受控(通讯问题、供电问题)导致EXV泄漏引起回液;4)系统冷媒量偏高;5)交流接触器吸合不到位,压机实际没有启动,排气温度低。3、E5——电流过大、压缩机损坏这两个保护就是我们通常所说的“真过流”,是由回液、缺油或输入电源异常导致曲轴、涡盘磨损、绕组烧毁,引起的保护。从工程情况来看比较普遍的原因有:1)回油管路问题,通常此类问题的根源有:回油毛细管、过滤器堵塞,回油电磁阀卡住,回油阀开关控制有问题,回油电磁阀给电部件——交流接触器问题,汽分回油有问题;2)回油量少:系统本身油量不够、系统回油设施——回油弯等配置不到位、系统回液严重导致回油不畅;第一步:确认压缩机状况第二步:排查损坏原因(注意焊接、切割操作前将机组掉电)回油管路有堵或不畅通:开机后,问题点的前后油温会有明显的温差,特别是开机初期,会存在明显的节流效果,导致回油管温度骤降,甚至出现凝露、凝水的现象。此时压缩机表现的症状则是异响、过流、过热等。 倒油、清洗压机 称重检测存油量 清洗未损坏且未污染压缩机 注意:只有绝对确认压缩机没有损坏,且未被污染时才可以采用清洗压缩机的方案。当体系中超过2 / 3的压缩机损坏或被污染时,其余压缩机也应更换而不允许清洗之后再用!第三步:更换压缩机,已经确认压机损坏且冷冻油变质则需更换压缩机和相关器件,按如下步骤:4、维修后调试要求检漏:首先对于各个焊点进行检查,先观察焊点是否平滑以及有无明显的焊孔等异常情况;然后对机组系统充高压氮气检漏,如果只是对外机进行维修,并能够确认内机系统无异常的情况下,可以只对外机充高压氮气进行检漏,注意需要从高低压侧同时充注氮气,推荐从大小阀门同时充氮气,氮气压力大于30kgf(3.0MPa),然后使用肥皂水对机组系统检漏,并重点检查维修焊点;最后,对机组系统保压确认,系统充高压氮气,使系统压力在30kgf以上,关闭机组大小阀门,确保内外机同时保压12h以上,如果压力没有变化,可以开始抽真空,否则要再次检漏直至检到漏点为止;判断系统保压压力有无变化的时需要剔除温度影响,温度变化1℃,压力变化大约0.01MPa。例如:充氮3.0MPa时温度30℃,保压超过12h后,温度变成25℃,发现压力完成2.93MPa以上,可以确认为合格。追加冷冻油:系统需要追加的冷冻油量主要通过拆压缩机、汽分等原器件倒出的润滑油总量确认,即倒出多少追加多少。如果出现明显异常情况,如倒出润滑油量太少或者太多时,可以清空系统内的润滑油,然后通过具体机型要求的润滑油量来追加润滑油。具体追加润滑油量分为两个部分:第一种部分,根据更换压缩机个数来追加压缩机润滑油,每更换一台压缩机需要同时追加1.5L的润滑油;第二部分,根据汽分、油分、储液罐等系统原器件内部倒出的润滑油总量补充追加,追加量等于或略大于倒出的总量。两部分润滑油的追加量之和即为该机组需要追加的润滑油量。例如:GMV-Pdm280W/NaB-N1机组需要更换1台压缩机,同时清理系统时从汽分内倒出1L润滑油,从油分内倒出0.7L润滑油,那么该机组需要追加的润滑油量为1.5L+1L+0.7L=3.2L,即该机组需要追加的润滑油量为3.2L。具体的追加方案:1)连接机组大小阀门,抽真空30min以上;2)使用橡胶管连接低压测量阀,打开盛放润滑油的容器,将润滑油倒入量杯中量取合适的追加量,如果量杯容量不能满足一次追加至合适油量,可分次追加,每次量取后记录油量,然后把橡胶管另一端深入量杯中润滑油内;3)继续抽真空,同时打开低压测量阀,利用大气压力将润滑油压入机组低压侧;4)需要分次追加时,先关闭低压测量阀,然后再量取润滑油追加,该过程中保证抽真空动作持续;5)追加合适的润滑油后,关闭低压测量阀,保证密封。注意:压缩机冷冻油对压缩机正常运行起至着相当重要的作用,必须保证按照格力售后和技术部门的要求,灌注牌号正确、质量合格的润滑油,同时要求必须保证追加量正确。系统抽真空:追加合适的润滑油后,需要继续抽真空,一定要保证经过真空泵抽真空后的压力可以达到绝对压力0kgf/cm2,表压为-1kgf/cm2,因为只有真空对达到0kgf/cm2时,才能够保证管路系统内的水分全部蒸发掉。建议选择以下规格的真空泵:型号 最大真空度排气量 用途 排空气用 真空干燥用 油润滑转轴泵 100L/min 合适 合适 无油转轴泵 50L/min 合适 合适 使用真空泵从大小阀门同时连接真空泵抽真空,抽真空时必须连接压力表。当机组压力达到绝对压力0 kgf/cm2,表压为-1 kgf/cm2时,继续抽真空0.5~1h,然后关闭高低压压力表旋钮,停真空泵放置1h,压力无变化就可以进行冷媒灌注,如果压力升高0.1 kgf/cm2以上则需要重新检漏。灌注冷媒:对机组充注正确冷媒,冷媒要求使用正规厂家产品,包装完好,印刷清晰,充注冷媒前检测一下冷媒压力,对应冷媒饱和压力温度对照表简单判断冷媒质量。方法如下:测量整罐冷媒的压力,核对饱和压力温度对应参数表,校对环境温度,相差3度以上,说明冷媒有问题。确认冷媒正确无误后,按照铭牌额定灌注量加管路计算的冷媒追加量关注;如果机组属于多模块连接安装,维修前只放掉了该台外机的冷媒,灌注该外机铭牌的额定灌注量的80%之后通过开机调试参数进行相应调整,R410a压力温度对照表连接电器元件:安装电器盒,依照之前的标记和电器盒盖后的电路图进行正确接线,连接压缩机线,相应的电加热带。注意:一定要根据电器接线图仔细核对,务必保证接线正确无误!(特别注意:变频压缩机一定要通过驱动板驱动,不可直接接强电开机,否则会造成安全事故)开机调试:机组开机调试,分别运行制冷全开、制冷单开、制热全开和制热单开机组工况,每个工况要求运行30min以上,并对数据分析,对机组系统进行调整,确保各项参数正常。具体参数请咨询专业售后人员或者厂内技术人员。临时移植感温包,监测油温(调试完后记得移回去) 测试运转电流 E5——其他故障除去上面所说的几类系统类故障,导致机组E5保护的还有一些控制器及其元件引起的故障,其主要原因在各机组的故障查询——故障灯显示表里面有描述,按照其提示查询,一般都能找到问题所在,其原因的查询主要方法如下:测试压缩机驱动板即IPM 模块是否正常:四、工程案例分析指引案例一:郑州某工程安装问题及现场问题引起电器元件异常导致的E5故障和压机损坏故障现象:开机报E5保护,变频压机无法开启现场处理:1、安装情况了解及检查:两台900外机安装在售楼部外面,内机装在售楼部一楼、二楼,每个外机管一层,层高4m左右,加上售楼部高出地面2m左右,内外机落差6m左右,外机在下。内机17台,2#转接板接16台,1#转接板接1台,总容量约93kW。内机都是分开供电,而且晚上不使用时断电,已经告诉用户,晚上特别是冬季的晚上,机组不要断电;最近一次的维修情况:最近一次维修时间是在7月7号左右,当时的情况是机组已经因报过流保护、回液保护停止使用有一段时间,用户第二天有一个非常重要的会见,要求当晚就要将机组处理好,保证第二天运行一天,哪怕是后面再修无所谓。当时配件都不齐,现场人员,将情况往珠海报告过,也向用户讲明了这样做可能会导致再次出现问题,但用户坚持要求,所以,在配件不齐的情况下作了维修:只更换了变频压机,也未添加冷冻油(售后人员表示加了两矿泉水瓶子,约1L油)。而对于内机通讯异常和风口被堵的情况也向用户反馈。之后运行参数基本正常,放氟5kg,一周后检测还正常,之后就出现故障;2、现场工作第一步:确认变频压机状况,拆各个元器件(压缩机、回油组件、汽分、油分)进行检查,并清理系统;第二步:更换各个元器件,加油,检漏,抽真空:1):拆除压机检查,由变频到定频逐一拆下,检查;2):拆除两个汽分检查;3):拆除油分检查;4):拆除回油管路检查;5):吹洗回油、吸气管路;6):更换压机,添加冷冻油;7):检漏,抽真空。第三步:运行检测,临时性问题处理;第四步:运行,监控。第一步:现场上电检测,发现在线内机数量不对,有好几台内机丢失,检查发现线控器拨码非常混乱,决定先清理内机通讯问题,发现内机主板、线控器全部没有配对,随便拨码就接上去,内机还有几台地址重复,连那台线控器对那台内机都无法对上,工程图也没有。于是,我们一台一台内机的重新拨码,并确定对应的线控器。到下午3点左右内机通讯问题解决,开始监控,并检查外机问题。首先监测压缩机绕组及对地电阻,然后检查回油管路,最后检查回油阀和线圈以及与它相关的电器元件和控制器元件,发现问题如下:序号 问题 1 内机和线控器全部都没有拨码,胡乱接了上去,内机跟线控器都对不上,2台内机掉线,估计只有不到一半的内机可以开起来; 2 内机回风口到天花开口有30CM左右的距离,安装时候没有做回风管,只是用帆布拉了个口袋装东西作为回风管,但是,做得很不规范,有2到3台内机的回风口被挡住大半; 3 展厅一台内机上电一段时间之后,配电柜空开跳闸,怀疑有短路或接线有问题; 4 上次更换压机的时候,油分、压机都有油,到出来的时候,没有先摇动,直接到的,油清澈无杂质,之后加油1L左右,冷媒不到50kg,运行正常,一周之后再次报E5,今天测量变频压机对地电阻130Ω左右,绕组电阻1.0Ω左右,压机已经损坏; 5 定频压机5的交流接触器能正常吸合,但是跳开的时候卡在一半胡位置,导致定频5的回油电磁阀在定频5关闭的时候一直处在掉电状态(测量给电磁阀线圈电压0.786V)。之前出现过:接触器卡中间不能吸合,导致定频压机开不起来。现场非常多尘,电器盒、交流接触器上灰尘很多。 问题1:拨码问题问题2:风口问题问题3:跳闸问题4:压缩机损坏问题5:交流接触器第二步:拆卸压缩机,检查油元器件 检查情况 变频压机 基本没油,剪断均油管,倒不出油,之后平躺从排气口到油30min以上,才倒出2瓶盖油,很黑,用手擦拭有铁屑 定频1 摇晃压机后将油全部倒出,约0.5矿泉水瓶子,黑 定频2 摇晃压机后将油全部倒出,约1矿泉水瓶子,黑 定频3 摇晃压机后将油全部倒出,约4矿泉水瓶子,黑 定频4 摇晃压机后将油全部倒出,约2矿泉水瓶子,黑 定频5 摇晃压机后将油全部倒出,约1.5矿泉水瓶子,比较清澈,浅黄色 变频侧汽分 与定频侧汽分情况相同 定频侧汽分 用焊条从出口伸进去试探,油位375px左右,称重约15kg,崭新的空汽分称重约12.1kg,摇晃后倒出的油呈黑色 油分 用焊条从出口伸进去试探,油位不到25px,称重约7.4kg,崭新的空油分称重约7.47g 回油组件 分别用冷媒、氮气吹洗,均是通的,之后用氮气吹洗 回油过滤器 机组应该生产时间较早,回油过滤器是小的那种,拆下来之后检查,很干净,现已经更换为新的大过滤器 吸气口的U形管 变频侧的U形管内吹出有油 变频压缩机定频2故障分析:由此来看,清理出来的油总共有11L左右,外机系统里面(除去压机自带的油)应该有8L以上,几乎全部集中在汽分里面,而,变频压机无油,与之共用汽分的两个定频压机也缺油,相反,左边3台定频压机共用汽分,压机内油量都充足,特别是定频3油量过多,定频5油量正常,油质较好,说明,导致压机损坏的原因基本可以确定为:1、由于安装、拨码问题,之前内机只能开一部分(不到一半),估计压机经常运行的是变频到定频3(定频4有开,但不常开),定频5的回油电磁阀一直掉电,一直回油,这样一来,相当于定频3常开,两路回油管在给它供油,定频4偶尔开开,也是两路回油管在给它供油,久而久之,油分的油都回到了左边的定频压机和定频侧(左侧)汽分,出不来,导致定频3超多油,定频4较多油,油分无油,变频侧(右边)的三台压机缺油,压机损坏;2、内机之前问题较多,一方面无法全开,另一方面,有内机回风口被堵、阀泄露,导致汽分存液,使得润滑油存在汽分上层,回不到压机;第三步及以后:更换损坏器件,运行监测:序号 需解决问题 处理结果 1 内机通讯存在大量问题,很多内机没法开 已经逐一对内机及其线控器进行拨码,内机地址无重复,与线控器一一对应,17台内机及其线控器都在线可控 2 定频5的接触器断开不到位,导致其回油电磁阀一直得不到电 已更换交流接触器,机组停机时,6台压机的回油电磁阀都发热,测量给电情况,电压都在230V左右,另外,变频、定频5的回油电磁阀两端都加了温度监测点,冷凝器中管、出管感温包接到该处,实时监控其开关情况 3 内机2所在电路跳闸,导致该内机无法开 跳闸问题已经检查出来,配电柜处,接空调2的端口多接了一条未知用途的线,该线有问题,现已将该线拆除,没有在出现跳闸的情况 4 5台压机存油都发黑 已更换5台压机、2个汽分、油分、6个回油电磁阀、2个回油过滤器、变频回油毛细管,定频6内油未被污染,已经将油全部倒出,并用干净的油清洗压机2遍,之后往压机内补充约800ml油,另外,油分加油7L多 清理内机通讯问题:清理堵住风口的帆布:更换交流接触器,之后检测,停机时回油电磁阀给电正常查找内机跳闸问题:清理管路,先用冷媒,后用高压氮气吹洗回油管路、吸气管路,将冷凝器感温包暂时移植到回油管,监控油温更换压机,清洗定频5,补充冷冻油约8L至油分之后机组用高压氮气保压约,之后抽真空6h,灌注R410a 4罐(每罐约10kg)+8kg运行运行正常(高压50℃,排气90℃左右,室内机电子膨胀阀200~350步,之后现场观察两天,机组参数正常,回油正常。
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