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分享提高反击破生产效率的方法

提高反击破生产效率的方法是众人所盼,企业之需。
方法/步骤
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一、改进反击式破碎机/反击破人孔门    检修人孔尺寸为960mm×720mm,原设计为用螺栓紧固,每个检修人孔门有14个螺栓,每次检修时,仅拆装检修人孔螺栓就需要30min的时间,费时费力,且影响检修进度,给生产带来不利影响。    改进方法为:将原检修人孔门拆下,右侧自制两个合页,左侧采用契形门栓结构压紧,门板内侧安装密封垫(用费旧皮带制作),可以保证设备运转时不冒灰,这样检修时仅需打开活页门即可,大幅度加快了检修进度,保证了设备开机时间。

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二、调整反击式破碎机/反击破风门    该反击式破碎机两侧各有两个风门,原来不清楚两个风门的作用,风门基本上处于关闭状态,导致上料量一旦过大即造成转子卡死,只能通过开机壳清理或通过篦条空隙疏通的方法来解决,两种方法都费时费力,经过实践摸索,通过开关风门的操作可以大幅度的降低转子卡死现象。    具体方法为:转子顺时针方向转动时开启左侧风门,关闭右侧风门;逆时针转动时开启右侧风门,关闭左侧风门。工作原理为:当转子顺时针方向转动时,上部物料由左向右移动,此时关闭右侧风门可以避免物料受惯性影响直接飞到篦条外部,而开启左侧风门,当上料量过大 时,多余的物料就会从左侧风门溢出,而不会因破碎机内物料过多导致转子卡死,而破碎机内物料不多时,从左侧风门跳出的物料很少,可以保证破碎效率,减少设 备故障停机率,反之亦然。

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三、调整反击式破碎机/反击破篦条间隙    随着破碎机的使用,由于锤头与篦条的逐渐磨损,篦条间隙以及篦条与锤头的间隙越来越大,物料在破碎机内的撞击力与碾压力下降,通过篦条排出的物料粒度较 粗,经振动筛筛分后返回反击式破碎机的物料量加大,破碎效率下降,锤头使用寿命降低。这样就需要“紧篦条”作业,通过调整破碎机下部的调整丝杆来带动偏心 轮转动,对篦条进行紧固,从而使锤头与篦条之间的问隙达到技术要求(<12mm),提高破碎效率。    具体操作方法为:1)测试破碎后物料的粒度,当物料中直径<3mm的颗粒比例小于50%时,就需要进行紧篦条作业,有经验的破碎工通过目测就可以判 断物料粒度。2)记录每次紧篦条时间,一般经过10d左右就需要进行一次紧篦条作业。3)打开破碎机检修人孔,观察锤头磨损量,用钢丝移动锤头,锤头较容 易移动时就需要紧篦条作业。通过以上三种方法就可以准确判断是否需要紧篦条作业。

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